生產(chǎn)的直管頻繁出現(xiàn)鋼絲毛刺、經(jīng)線焊接不牢問題,不僅直接拉低產(chǎn)品合格率,更讓生產(chǎn)線陷入“修不停、產(chǎn)不出”的困境。2024年,安源管道公司4號線直管生產(chǎn)環(huán)節(jié)的這一問題愈發(fā)嚴(yán)重。操作工無奈表示:“根本沒法正常操作!”究竟該如何破局? 據(jù)悉,該生產(chǎn)線每個班次至少出現(xiàn)1次經(jīng)線焊接不牢故障,而每次維修又比較困難,前后要耗費(fèi)3小時。因4號線直管外成型裝置與主機(jī)間距僅15厘米,狹窄空間根本無法容人維修,必須先拆卸外成型裝置,待維修完成后,再重新復(fù)位裝置、校準(zhǔn)直管壁厚與間隙參數(shù)。如此反復(fù)折騰,導(dǎo)致生產(chǎn)線日均產(chǎn)出量大幅下降,產(chǎn)品質(zhì)量也受到嚴(yán)重影響。 “絕不能讓故障拖垮生產(chǎn)!”面對此情況,該公司副總經(jīng)理王光明、生產(chǎn)車間主任袁振勇看在眼里、急在心里,與施秋萍、袁勇主動揭榜“FG250直管焊接不牢改造項(xiàng)目”。為找到問題根源,揭榜團(tuán)隊(duì)駐守生產(chǎn)現(xiàn)場,開啟“地毯式”排查:測量經(jīng)徑,確認(rèn)經(jīng)線符合工藝要求;檢查焊接區(qū)域外表,排查是否存在雜質(zhì)附著、灰塵堆積等可能影響焊接密封性的問題。經(jīng)過連續(xù)蹲點(diǎn)檢測,排除了經(jīng)線本身質(zhì)量與表面污染的“嫌疑”。隨后,他們又將目光轉(zhuǎn)向設(shè)備部件——銅座。盡管銅座為舊設(shè)備,但經(jīng)復(fù)核其尺寸與設(shè)備匹配度,發(fā)現(xiàn)也并非主因。 “問題到底出在哪?”連續(xù)排查無果,揭榜團(tuán)隊(duì)沒有氣餒。袁振勇每天組織召開“碰頭會”,帶領(lǐng)大家復(fù)盤生產(chǎn)過程中的每一個細(xì)節(jié)。終于,他們注意到:焊接過程中經(jīng)線與鑲塊接觸時會偶爾產(chǎn)生細(xì)微毛刺,這些毛刺若卡在部件縫隙中,可能會影響焊接面的貼合度。這一發(fā)現(xiàn)讓大家眼前一亮,隨即把目光聚焦到與鑲塊配合使用的壓塊上。 揭榜團(tuán)隊(duì)迅速制定改造方案:一方面重新設(shè)計(jì)壓塊尺寸,將壓塊高度減少1毫米,使壓塊高度始終低于鑲塊底部高度;另一方面對鑲塊進(jìn)口處進(jìn)行三向倒角處理,減少經(jīng)線送入時的摩擦阻力,從源頭杜絕毛刺產(chǎn)生。方案確定后,重新繪制圖紙,聯(lián)系精密加工車間制作新的壓塊與鑲塊。 新改造的壓塊與鑲塊上線試用后,揭榜團(tuán)隊(duì)全程跟蹤監(jiān)測,4號線直管焊接不牢故障一次也未出現(xiàn)。同時,因故障停機(jī)維修的現(xiàn)象也大幅減少,僅材料損耗減少這一項(xiàng),每天就能為公司節(jié)約成本1000余元,一年就是36萬余元。