今年4月,安源管道公司迎來新挑戰(zhàn):一批特殊產(chǎn)品DN400管材,壓力等級要求必須達(dá)到2.5MPa,而現(xiàn)有鋼骨架復(fù)合直管生產(chǎn)線設(shè)計(jì)壓力等級為1.6MPa。若購置新生產(chǎn)設(shè)備,預(yù)計(jì)需投入近30萬元。因產(chǎn)品特殊,不經(jīng)常使用,公司經(jīng)技術(shù)研發(fā)討論,決定對原有生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造。 于是,該公司以“降本增效”為目標(biāo),設(shè)立“揭榜掛帥”榜單,發(fā)起設(shè)備改造攻堅(jiān)征集令,對5號直管生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造。生產(chǎn)車間副主任施秋萍深知此項(xiàng)目的重要性,主動揭榜,牽頭組建技術(shù)攻堅(jiān)小組,并立下軍令狀:攻克技術(shù)難關(guān),滿足訂單需求。 項(xiàng)目啟動后,揭榜團(tuán)隊(duì)首先從壓力等級提升的核心需求入手,對比2.5MPa與原設(shè)計(jì)1.6MPa的壓力差異,結(jié)合鋼骨架復(fù)合管生產(chǎn)工藝原理,明確改造的核心方向——對PLC控制電路進(jìn)行全面升級,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝參數(shù)要求。為確保改造方案的科學(xué)性,施秋萍認(rèn)真鉆研,請教專業(yè)人士,查找專業(yè)書籍資料,結(jié)合生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,逐步明確PLC控制電路的優(yōu)化思路。 在PLC控制電路改造推進(jìn)過程中,揭榜團(tuán)隊(duì)又發(fā)現(xiàn)了新問題:生產(chǎn)過程中的鐵渣與銅環(huán)座接觸,運(yùn)行時存在明顯的絕緣性能下降。他們對鐵渣的材質(zhì)特性和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行深入分析,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵渣與銅環(huán)座導(dǎo)通,造成設(shè)備絕緣降低。他們巧妙提出“物理隔離”方案——在鐵磨子與銅環(huán)座之間加裝絕緣板,徹底解決了絕緣效果不佳問題。 隨著控制電路升級、絕緣改造等工作相繼完成,設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段。新的問題隨之出現(xiàn):設(shè)備運(yùn)行過程中頻繁跳閘,平均每2天發(fā)生1次,即使更換了更大額定電流的開關(guān)都無濟(jì)于事。關(guān)鍵時刻,揭榜團(tuán)隊(duì)成員廖輝主動對跳閘原因進(jìn)行深度溯源。通過細(xì)致觀察,他發(fā)現(xiàn)開關(guān)內(nèi)部的3根電源線分別穿入3個獨(dú)立接線孔,存在明顯的磁場疊加現(xiàn)象。他靈機(jī)一動:將三線合一,穿入同一個接線孔,利用三相電流相互抵消原理,一舉消除了磁場干擾,跳閘難題迎刃而解。 從4月揭榜到6月完成改造,揭榜團(tuán)隊(duì)用不到2個月時間,接連攻克了控制參數(shù)不匹配、絕緣性能不足、磁場干擾三大難關(guān)。6月底,改造后的設(shè)備進(jìn)入試生產(chǎn)階段,經(jīng)對生產(chǎn)的2.5MPa壓力等級管材進(jìn)行抽樣檢測,產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場需求。 7月起,設(shè)備已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn),打破了原5號直管線生產(chǎn)局限,極大拓寬了該公司的的市場承接能力。