
一個關(guān)鍵的模具改造,一年節(jié)省成本10.8萬元——在萍礦集團2024年度“五小”活動評選中,安源管道公司技術(shù)部主任鐘秋明主持的“鋼骨架塑料復合管材100S級原料適應(yīng)性研究項目”,成效明顯,榮獲一等獎。
2023年底,安源管道公司鋼骨架塑料復合管車間5號生產(chǎn)線遭遇瓶頸:在使用100S級原料生產(chǎn)DN350和DN400規(guī)格管材時,管材頻頻出現(xiàn)內(nèi)外層開裂、內(nèi)壁收縮坑洞等質(zhì)量問題。每次開機便有0.5—0.7米管道成型不良,造成持續(xù)的資源浪費。
接到生產(chǎn)部門反饋后,鐘秋明迅速帶領(lǐng)技術(shù)團隊開展攻關(guān)。他們從工藝參數(shù)調(diào)整入手,嘗試調(diào)控溫度、冷卻時間和擠出壓力等多種方法,但效果都不理想。
“模具是成型的關(guān)鍵,直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量與成本!睉{借多年經(jīng)驗,鐘秋明敏銳地指出癥結(jié)所在。他立即組建專項攻關(guān)小組,建立“生產(chǎn)反饋—技術(shù)響應(yīng)”協(xié)同機制。團隊成員扎根生產(chǎn)一線,與操作工人深入交流,全面收集數(shù)據(jù),共同分析病因、研討方案。
“生產(chǎn)DN400規(guī)格管道時,我們就搶改DN350規(guī)格的模具,充分利用生產(chǎn)間隙,全力投入設(shè)計繪圖。一旦換產(chǎn),立即拆解模具送改,改完即刻試驗!辩娗锩鞲嬖V記者,模具改造最大的挑戰(zhàn)在于,模具拆卸即意味著停產(chǎn)。為兼顧改造與生產(chǎn),技術(shù)部巧妙打起了“時間差”。這樣的改造過程持續(xù)了2個多月,團隊通過改變內(nèi)、外成型模具結(jié)構(gòu),解決了塑料與鋼絲網(wǎng)熱熔一體成型的品質(zhì)問題。
值得一提的是,鋼骨架塑料復合管道生產(chǎn)廠家的模具設(shè)計、改造通常是依賴外部廠商,但鐘秋明團隊憑借多年的經(jīng)驗、深厚積淀自主完成了模具設(shè)計及優(yōu)化。這份實力源于長期的技術(shù)積累——早在2015年公司引進外部廠家的生產(chǎn)線時,因產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,他們就曾自主優(yōu)化模具結(jié)構(gòu),成功解決生產(chǎn)難題。
在技術(shù)崗位耕耘13年的鐘秋明,親歷了工藝設(shè)備的數(shù)次升級。“從維修到生產(chǎn)再到技術(shù),我深知個人力量有限,唯有團隊發(fā)光,才能匯成火焰。”他始終堅持分享傳承,早在維修車間期間,便將設(shè)備問題與解決方案整理成冊,與團隊共享知識、共同進步。
此次,這支團隊又用實踐印證了“小革新撬動大效益”的創(chuàng)新價值。他們通過模具升級與工藝調(diào)整,成功破解了原料適配難題,攻關(guān)項目取得圓滿成功——不僅徹底解決了管材開裂問題,每年還可節(jié)約成本10.8萬元,更為其他生產(chǎn)線類似問題提供了寶貴經(jīng)驗。
|