
在安源管道公司的生產(chǎn)車間里,一條條鋼骨架塑料復(fù)合管正在生產(chǎn)線上勻速運(yùn)轉(zhuǎn)。而在去年,這里卻常因擠出機(jī)劇烈振動(dòng)導(dǎo)致頻繁停機(jī),成為困擾生產(chǎn)的“老大難”問題。
“擠出機(jī)是整個(gè)生產(chǎn)過程中的‘龍頭’,它一‘咳嗽’,后面全線都得停擺!卑苍垂艿拦炯夹g(shù)部技術(shù)員卻方斌告訴記者,2024年上半年,公司更新鋼骨架塑料復(fù)合管生產(chǎn)線擠出機(jī)后,車間陸續(xù)反映設(shè)備振動(dòng)大,嚴(yán)重影響生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)。
接到生產(chǎn)部反饋后,卻方斌和技術(shù)部同事立即組建攻關(guān)團(tuán)隊(duì),從10個(gè)方面對設(shè)備展開全面“會(huì)診”:先是從設(shè)備安裝水平和對中入手,排除基礎(chǔ)安裝問題;接著調(diào)整螺桿間隙,減少內(nèi)部摩擦;檢查更換磨損部件,讓設(shè)備“重?zé)ㄉ鷻C(jī)”;維護(hù)電機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng),保障動(dòng)力傳輸順暢;加固設(shè)備底座,為機(jī)器穿上“防震鞋”;調(diào)整電機(jī)位置,更換聯(lián)軸器尼龍銷;檢查傳動(dòng)箱輸出軸,消除串動(dòng)現(xiàn)象;加裝過濾裝置,防止異物進(jìn)入;對原料進(jìn)行預(yù)處理,確保無雜質(zhì);在工藝允許范圍內(nèi)適當(dāng)提高溫度,加速原料塑化。
“排查的過程非常繁瑣,每一步都要拆裝調(diào)試,反復(fù)驗(yàn)證!眳s方斌坦言,那段時(shí)間壓力很大。排查故障歷時(shí)2個(gè)月,步驟環(huán)環(huán)相扣,處理過程需要與生產(chǎn)人員進(jìn)行反復(fù)溝通,車間同事也會(huì)產(chǎn)生質(zhì)疑。但解決問題沒有捷徑,只能抽絲剝繭、步步為營。
面對重重壓力,卻方斌與團(tuán)隊(duì)沒有放棄。經(jīng)過系統(tǒng)性排查檢修,最終通過綜合施策,成功“鎮(zhèn)住”了振動(dòng)。如今,擠出機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),停機(jī)故障大幅減少,生產(chǎn)效率顯著提升。更可貴的是,通過這次全面“會(huì)診”,技術(shù)團(tuán)隊(duì)對設(shè)備有了更深了解,后續(xù)小問題均可快速精準(zhǔn)解決。
“現(xiàn)在設(shè)備穩(wěn)定了,我們心里也踏實(shí)了!眳s方斌說,盡管過程充滿挑戰(zhàn),但收獲頗豐,F(xiàn)在遇到問題,團(tuán)隊(duì)能更快找準(zhǔn)癥結(jié),縮短檢修時(shí)間,真正實(shí)現(xiàn)了從“摸著石頭過河”到“心里有本明白賬”的跨越。
這項(xiàng)革新不僅解決了生產(chǎn)難題,更展現(xiàn)了安源管道人攻堅(jiān)克難、精益求精的工匠精神。這項(xiàng)“提升鋼骨架塑料復(fù)合管擠出機(jī)運(yùn)行中整體穩(wěn)定性項(xiàng)目”,還被萍礦集團(tuán)評選為2024年度“五小”活動(dòng)二等獎(jiǎng)。
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